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控制回花产生的措施有哪些
  棉纺厂在纺纱过程中,由于机械、操作等方面的原因,会有一定量回花的产生。虽然回花产生后仍可投入生产,但在生产的工艺流程中,不可避免地要产生再次落棉。在这过程中,普梳回花将有8%的可纺纤维流失,精梳回花则由于精梳间的落棉,会有更多的可纺纤维流失。因此,在生产过程中,减少回花的产生,就意味着减少消耗、节约用棉。
  控制回花产生的措施
  控制回花的产生,首先是要保持良好的机械状态;其次是要提高工人的操作技术水平和责任心。
  一、清花工序
  提高棉卷正卷率
  要提高棉卷下机正卷率,退卷率要控制在1%以内,即正卷率要达到99%以上。而要提高正卷率必须做到:清棉机组控制机构要保持准确灵敏,各单机的原棉供应量要稳定,特别是靠近车头的棉箱出棉量一定要稳定可靠,不能忽多忽少,更不能发生空箱现象;天平调节装置是全套机台中最终的均匀调整部位,工作的好坏直接影响到棉卷的均匀度和正卷率,要使其工作状态正常,合乎要求,若有变形和磨灭及时修理;成卷挡车工要掌握棉卷重量,正确调节天平重锤的位置,棉卷加压的稳定性要得到保证,防止意外伸长。
  避免落卷后生头不良
  自动落卷时,要注意棉卷的生头,以避免由于生头不良,造成棉卷头几圈的棉层不均匀或生头断卷,减少梳棉裁卷回花。
  二、梳棉工序
  控制裁卷回花
  要控制换卷时裁卷的回花,根据《梳棉挡车工操作法》的规定,换卷时,卷头、卷尾都要裁掉约30 cm,以防止卷头棉层不匀、卷尾意外伸长产生的粗、细条。但有的挡车工为了“万无一失”,超长裁掉卷头卷尾,造成回花大幅度增加。以往,我厂梳棉裁卷回花都在4%左右,量太大。根据棉卷重量计算,我厂每个卷重15 000 g,棉卷干定量为395 g / m,若裁卷能控制在35 cm以下,则裁卷回花率为0.35m×2×395 g/m / 15 000 g=0.018×100 %=1.8 %。即裁卷回花应控制在2%以下。裁卷回花的产生,人为因素较大,主要通过操作培训和检查管理来控制。
  改善机械状态
  要注意改善机械状态,特别是针布状态,减少因针布挂花或刺辊返花使棉网产生破洞或下坠而造成断头。
  加强清洁工作
  加强清洁工作,减少因锡林两侧或锡林道夫三角区两侧的积飞花而产生的断头。对梳棉的断头应有指标控制。据资料介绍,有的厂将梳棉台时断头指标定在0.2根,在我厂目前这种设备状态下,将梳棉的台时断头控制在1根以下,基本还是能做得到的。
  保持三自停装置灵敏
  梳棉三自停装置要保持灵敏,以减少粗细条回花。这样,梳棉的断头回花率可控制在3%以内。
  三、并条工序
  并条工序要定期做好导条辊、压辊的清洁工作,及时清除上面附着的棉蜡和灰尘,保持良好的导电性能,以保证断条、少条时停车。上机的胶辊要勤检查,减少因胶辊不良产生的规律条。认真做好轻重条、轻微规律条的搭配使用工作。
  四、细纱工序
  细纱工序回花主要是断头所致,因此减少细纱断头首先要保持良好的机械状态,提高对影响断头比较显著的加捻卷绕部件的平修质量;做好钢领、钢丝圈使用的配套工作。加强挡车工的操作培训,是减少回花的一个重要方面,从现状看,部分挡车工操作的预见性较差,漏头现象较严重,增加了回花的产生。
  降回花、节约用棉工作是一项整体的、综合性的工作,只要有一道工序、一个环节出现问题,都会功亏一篑。因此,除了各工序设备都要保持良好的状态外,还要尽可能的从各方面控制由人为因素造成的浪费,只有这样,才能最大程度的达到节约用棉的目的。
  来源:棉纺织人之家
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