为了改善和提高C32S品种的质量水平,满足客户需要,特别从细纱专件的使用及细纱工艺参数的优化调整,C32S品种的质量水平得到了循序渐进的提高,最终成纱质量满足了客户要求。因优化试验为不同时间段做的,所以各次试验的配棉、粗纱和细纱锭号不尽相同,但是每次试验的各个试验方案是同配棉、同粗纱、同细纱锭号和同等条件下做的试验,有较强的对比优选性,不影响我们对试验结果进行判断分析。注以下试验均在航发V牵气动摇架上做的。
项目
|
隔距
mm
|
摇架刻度
(前*中)
|
上下销类型
|
钳口
mm
|
后区牵
伸倍数
|
后区压
力棒
|
条干
CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节
(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
方案一
|
18*26
|
-3*45
|
老式
|
3.0
平面
|
1.28
|
有
|
15.85
|
16
|
190
|
256
|
方案二
|
17.7*27.3
|
-3*45
|
老式
|
3.0
平面
|
1.28
|
有
|
15.93
|
20
|
186
|
253
|
方案三
|
17.7*27.3
|
-3*44
|
新型
|
3.5
双面
|
1.24
|
有
|
14.99
|
11
|
129
|
230
|
试验一:试验机台26#细纱机,探讨新型上下销对产品质量的改善作用。
试验结果分析:使用新型上下销,对罗拉隔距、摇架刻度、钳口大小和后区牵伸倍数进行优化调整,改善了产品质量。方案三相对方案一:条干改善0.86%,千米细节(-50%)改善5个, 千米粗节(+50%)改善61个,千米棉结(+200%)改善26个。
试验二:试验机台24#细纱机,在使用新型上下销的条件下,对罗拉隔距、摇架刻度位置参数进行优化。
项目
|
隔距mm
|
摇架刻度
(前*中)
|
后区牵伸
倍数
|
后压
力棒
|
条干
CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节
(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
方案一
|
17.7*27.3
|
-3*44
|
1.25
|
无
|
16.38
|
28
|
265
|
418
|
方案二
|
17.7*31.3
|
-3*44
|
1.25
|
无
|
16.54
|
38
|
300
|
466
|
方案三
|
17.7*31.3
|
-3*45
|
1.25
|
无
|
17.07
|
53
|
376
|
560
|
方案四
|
17.7*31.3
|
-2*45
|
1.25
|
无
|
16.74
|
45
|
323
|
492
|
试验结果分析:在使用新型上下销的条件下,隔距17.7*27.3mm,摇架刻度(前*中)-3*44,即方案一为优选方案。
试验三:试验机台21#细纱机,在使用新型上下销,隔距17.7*27.3mm,钳口3.5mm,摇架刻度(前*中)-3*44,后区牵伸1.25倍,同等条件下,探讨后区压力棒对产品质量的影响。
项目
|
条干CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节
(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
后区压力棒
|
方案一
|
16.18
|
19
|
280
|
466
|
有
|
方案二
|
16.60
|
37
|
316
|
530
|
无
|
试验结果分析:在同样条件下,不使用后区压力棒,条干CV%恶化0.42%,千米细节(-50%)恶化18个,千米粗节(+50%)恶化36个,千米棉结(+200%)恶化64个。我们采用后区压力棒进行生产。
试验四:试验机台29#细纱机,在使用新型上下销,隔距17.7*27.3,钳口3.5mm,摇架刻度(前*中)-3*44,使用后区压力棒,同等条件下,做后区牵伸倍数优化试验。
项目
|
条干CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节
(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
后区牵伸
倍数
|
方案一
|
14.91
|
4
|
135
|
208
|
1.24
|
方案二
|
15.19
|
7
|
160
|
234
|
1.28
|
方案三
|
15.19
|
13
|
155
|
233
|
1.33
|
试验结果分析:方案一,后区牵伸倍数为1.24倍时,成纱质量指标最优。我们采取1.24倍后区牵伸进行生产。
试验五:试验机台14#细纱机,在隔距18*26mm,钳口3.0mm平面,摇架刻度(前*后)-4*45,后区牵伸1.25倍,使用后区压力棒,同等条件下,做肇东下销与老式下销的质量指标对比。
项目
|
条干
CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
上下销
类型
|
方案一
|
15.72
|
12
|
199
|
230
|
肇东
|
方案二
|
16.16
|
18
|
237
|
243
|
老式
|
试验结果分析:在同样条件下,使用肇东下销相对老式下销,条干CV%值改善0.44,千米细节(-50%)改善6个,千米粗节(+50%)改善38个,千米棉结(+200%)改善13个。
试验六:试验机台14#细纱机,在隔距18*26mm,钳口3.0mm平面,后区牵伸1.25倍,使用后区压力棒,同等条件下,探讨肇东下销、老式下销,摇架刻度位置之间对质量指标的影响。
项目
|
条干CV%
|
千米细节
(-50%)
|
千米粗节
(+50%)
|
千米棉结
(+200%)
|
下销类型
|
摇架刻度
(前*中)
|
方案一
|
14.75
|
4
|
131
|
187
|
肇东
|
-4*45
|
方案二
|
14.56
|
5
|
118
|
179
|
肇东
|
-5*44
|
方案三
|
15.08
|
8
|
154
|
189
|
老式
|
-5*44
|
试验结果分析:经分析上销前移,上皮辊前冲,对质量指标有改善作用。我们使用肇东下销、老下销时,均采用摇架刻度(前*中)-5*44。
总结:通过六个试验十七个方案的试验优化,我们找到了C32S品种生产质量所需要的专件要求和优化后的工艺参数。认为:上下销类型、后区压力棒、摇架刻度(前*中),罗拉隔距,后区牵伸倍数,钳口隔距块大小等参数对成纱质量均有不同程度的影响。只有不断探索,进行大量的试验研究,才能找到适合本企业的纺纱专件器材和纺纱工艺参数。认为试验优选方案为:使用新型上下销、后区压力棒,罗拉隔距mm17.7*27.3,摇架刻度(前*中)-3*44,后区牵伸倍数1.25倍,钳口3.5mm双面,对应的成纱质量较好。条干CV14.56%,千米细节(-50%)6,千米粗节(+50%)116,千米棉结(+200%)176,强力CV%7.20,平均强力274CN,重量偏差+1.2%,实际回潮率7.0%。
(来源:棉纺织信息网)