TC系列梳棉机包括TC10、TC11、TC15和TC19 等型号,均采用三刺辊配置,三个刺辊通过逐步增加速度、逐渐加密针齿齿密、逐步加大针齿角度,实现渐进转移分梳,柔性顺直纤维,不仅减少了纤维损伤,而且提高了梳理效果。同时,利用三刺辊高速的离心力,排除细小杂质,实现了高速高产高质。三刺辊棉机机后刺辊部分的工艺隔距:刺辊-给棉板隔距1.0mm;刺辊与第一除尘刀隔距1.3mm;给棉板与给棉罗拉隔距0.50mm,且第一除尘刀隔距只能通过调节高度来缩小或者扩大落杂区长度,不能调节与刺辊间的梳理隔距,影响了梳理效果和除杂效率。实际生产中易出现落棉量多,且落棉中长纤维多、含杂少,部分杂质进入锡林盖板梳理区后,会导致盖板嵌杂、锡林嵌杂、固定盖板嵌杂、道夫嵌杂等问题。
为此,采取了一系列改进措施,包括:调整给棉板高度,将刺辊-给棉板隔距调整为0.4mm,实现强分梳;第一除尘刀采用300mm的宽除尘刀,正面210mm处垫高4mm,使刺辊与第一除尘刀隔距缩小至0.7mm,提高除杂效率;刺辊第一落杂区刻度由15°调整为5°,缩小落杂区长度,降低落棉量;将给棉板与给 棉罗拉隔距由0.50mm 缩小到0.15mm,加强对棉层的控制。
采取上述一系列改进措施后,刺辊落棉率由3.5%降低到了1.8%;落棉纤维长度18.3 mm、落棉含杂率21%、短绒率(12.7mm)32.6%,改善为落棉纤维长度10.1mm、落棉含杂率61%、短绒率(12.7 mm)76.8%;生条AFIS棉结由78粒/g降低为43粒/g,棉结清除率由78%提高到了89%;C18.2tex纱的+200% 棉结由178个/km降低为119个/km。可以看出,工艺调整后,不仅降低了落棉率和生条棉结,而且成纱棉结也大幅减少,针布嵌杂得到了大幅改善,效果十分明显。